改造后磨機調(diào)整我廠原人磨熟料粒度較大(只經(jīng)一級熟料破碎),使用PcF70破碎機進行圈流循環(huán)破碎后,人磨熟料粒度大幅度下降,因此磨機工藝參數(shù)須作相應(yīng)的調(diào)整。調(diào)整磨機級配。由于人磨粒度減小,需降低一倉平均球徑,主要是減少大球數(shù)量,一倉平均球徑由74.00mm降為70.10mm。同時為加快磨內(nèi)物料流速,一倉研磨體由五種改為四種,中50球去掉。在熟料庫底皮帶機上安裝兩個除鐵器。嚴(yán)格控制物料人磨水分,人磨物料水分由小于6%降為小于4%。適當(dāng)加大風(fēng)機風(fēng)量,加快磨內(nèi)的流速,有利于磨機產(chǎn)量的提高。
關(guān)于立窯的高徑比H/D是立窯的一個重要工藝參數(shù)。傳統(tǒng)觀點認(rèn)為:H/D過小,熟料在冷卻帶停留時間不足,物料與人窯氣流間熱交換不充分,出窯熟料溫度高,帶走熱量大,而進人高溫帶的氣流熱燴低,使熟料熱耗偏高;H/D過大,窯內(nèi)阻力增加,風(fēng)機能耗大。一般說來,隨著窯徑的增大,H/D相應(yīng)有所降低。改后選粉效率提高,循環(huán)負(fù)荷減小,使磨機一倉保持合理的料球比,因而提高了磨機產(chǎn)量。自1999年6月增加PCF70破碎機進行圈流循環(huán)破碎系統(tǒng)后,增產(chǎn)效果明顯,經(jīng)運行考核證明,2.4x7m磨機始終保持穩(wěn)產(chǎn)、高產(chǎn)。使用PCF70破碎機閉路系統(tǒng)之前,水泥磨平均臺時產(chǎn)量為14t/h,改造后平均產(chǎn)量達19t/h,增產(chǎn)35.50%,一年按300天計,可增產(chǎn)水泥3600t左右,以每噸水泥獲利20元計,一年可增產(chǎn)效益近7萬元。粉磨系統(tǒng)電耗由37kwh水泥降至3.20kwh水泥,每噸水泥節(jié)省電耗3.5kwh,年節(jié)約粉磨用電約53萬kwh,以平均電價按0.5元/kwh計,每年可節(jié)約電費26.5萬元,綜合經(jīng)濟效益3.5萬元。
(1)在輥式破碎機工作時,要求棒式閥門全部打開,讓進料口最大,使輥子的工作面全部均勻受力;走旁路進料時,要求棒式閥門全部關(guān)閉,要特別注意防止破碎機非正常工作時物料進入破碎機輥室;物料全部破碎完后才停破碎機,否則破碎機無法正常開機。
(2)要及時清除除鐵器的廢鐵,杜絕因清除廢鐵而使輥式破碎機卡死。
(3)若因物料卡死輥式破碎機,松開調(diào)節(jié)絲桿,讓活動輥后退,使兩個輥子間隙加大,從而使物料落空。注意復(fù)位時恢復(fù)到原來位置。不能強制點動電動機,使物料通過,以免損壞電機及其他設(shè)備。
(4)要求每班要對輥式破碎機軸承加油潤滑,熟料溫度及天氣溫度變化時,要適當(dāng)調(diào)整加油次數(shù)和加油量。
(5)破碎機輥室邊的檢查門,每2~3d利用水泥磨壓負(fù)荷時間檢查一次,是否有大塊異物以及查看兩個輥子表面的磨損情況。有大塊異物要及時處理,輥子表面磨損要及時堆耐磨焊條(打開機箱前后門可以補焊),同時特別要及時緊固輥皮螺栓,防止輥皮松動。
(6)破碎機遇到非磁性金屬進入時或因螺栓松動等異常情況,引起破碎機振動相當(dāng)大,必須緊急停機。當(dāng)然還要采取電氣常規(guī)保護。
(7)做好配件的準(zhǔn)備工作。確保庫存輥皮一套(堆焊耐磨焊條)、傳動三角皮帶一套、輥皮橢圓螺栓20套、耐磨堆焊焊條20kg、主軸承一套、自制螺栓緊固套筒扳手一套,數(shù)種厚度不一的調(diào)整鋼條等。
水泥磨:http://www.51hxjq.com/47.htm
高細(xì)磨:http://www.rsjq.org/art/n228.html
分級篩:http://www.51hxjq.com/38.htm
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